四川某超贫钛磁铁矿露天矿山,矿石含TiO2≥4.5%,Mfe≥3.2%,在多次的干选与湿选方案中均失败后与我企业通过朋友先容,探讨过多次技术方案,矿山老板在随后取样品给我企业实验室进行相关研究工作,在通过矿物研究与探索实验后,企业选矿实验提出粉碎—湿式粗选—分级制砂—尾矿选钛—精选铁粉的工艺路线,获得了TiO2≥45%的钛精粉,Tfe≥64%的铁精粉,尾矿通过分级得到了粗制、细制机制砂,尾矿得到了综合的利用。随着河道管理的不断加强,未来砂石料市场的旺盛需求,给该矿山带来了利好的利润想象空间,企业投资人对我企业提出的资源综合利用方案认可,经过商议与我企业签订了设备合同,通过5个月紧张的设备制造和安装调试,顺利达到设计目标,其机制砂更是得到了辐射区域采购商的认可,由于其机制砂含泥量少、粒型好、强度高等优点,尾矿机制砂产品是供不应求,在该区域低含量钛铁含量的矿山企业中优先实现扭亏为盈。